(作者:王林林)尖轨作为道岔转辙器中的重要部件,其变形问题直接影响到列车的运行安全和道岔的几何尺寸。如芨芨槽子上行正线36#道岔直尖轨发生硬弯变形,在7月8号兰新线上行轨检车通过此道岔直向时检测出三级病害,小轨距,峰值-10.7,长度3米。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄢󠄤󠄢󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
一、现场检查分析
现场直观看到直尖轨中后部出现硬弯,使用道尺测量尖轨中后部轨距-14mm,查看尖轨密贴良好,检查曲股顶贴第2至4位离缝均在8mm,检查直股顶铁离缝均在1-2mm,检查直曲限位器未居中,但未顶死,使用玄绳从直尖轨刨贴点拉到直尖跟位置,测量非作用边轨向14mm,与电务打电话确认,此道岔电流曲线正常,道岔操动良好,综上所述,排除道岔应力问题,确定直尖轨硬弯变形。



二、尖轨发生硬弯的原因
1.出厂时尖轨质量是否合格?
2.尖轨是否是库存材料,在存放过程中是否因存放不当,造成变形?󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄢󠄤󠄢󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
3.在更换大部件前备料时,是否存在摔伤问题?󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄢󠄤󠄢󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
以上是可能造成尖轨变形的原因。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄢󠄤󠄢󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
三、如何解决尖轨硬弯问题
第一种方式是直接更换,现有道岔均为无缝化道岔,换轨需要切除后对新尖轨再次焊接,耗时耗力,第二种方式是线上对尖轨硬弯矫正,矫正硬弯尖轨只需对尖轨硬弯点进行单点处理,既节省人力又节省时间,矫正后可以达到预期效果,相比之下最有效的方法就是后者。
四、如何矫正尖轨的硬弯
以芨芨槽子36#道岔直尖轨硬弯矫正为例:
第一步制定方案:36#道岔直尖轨中后部尖轨硬弯变形,现场测量变形量14毫米。正常的直尖轨在自由状态下,使用玄绳在非工作边测量时,玄线为均匀抗线,在作用边测量时,任何点测量轨向不能大于2mm的直尖轨为正常状态,36#道岔在非作用边测量轨向为14mm,需对此进行矫正处理,采用弯轨器对硬弯尖轨进行整治,同步需要电务进行脱杆配合调试道岔,从而使尖轨正常,在线上使用良好。
第二步现场矫正尖轨:7月8日 ,利用芨芨槽子站上行100分钟维修天窗,对36#道岔直尖轨进行弯轨整治,要求电务对36#道岔直尖轨进行全面脱杆,工务对尖轨扣件进行松卸至导曲中,确保尖轨在自由状态下,同步使用喷灯对尖轨变形处所均匀加热,使尖轨轨温在高于25度后,使用压机将直尖轨起至基本轨平齐(目的是弯轨器在矫正时能正常使用),弯轨器在非作用边对直尖轨点进行弯轨矫正,矫正尖轨时不能一次矫正到位,需循序渐进,一次矫正量控制在5mm从最大变形量处向两侧进行弯折,纵向距离控制在600mm,及时测量矫正量,防止矫正过度或不足,36#道岔第一次校正后最大变形量为10mm,第二次校正后最大变形量为7mm,第三次校正后最大变形量为3mm,直至第四次校正后尖轨硬弯消除,撤出压机,使尖轨在自由状态下使用撬棍拨动尖轨至曲基本轨处,尖轨无反弹,密贴良好,电务检查杆件孔距无相错,与电务相配合恢复道岔扣件锁定,全面恢复后现场检查直尖轨中后部轨距为-2mm,尖轨硬弯消除。
现场作业如下:


尖轨硬弯处理前后对比如下:


7月25日兰新线上行轨检车直向通过36#道岔,未检测出病害,36#道岔直尖轨硬弯矫正,是对新知识的接触,起初对36#道岔尖轨硬弯矫正,自己内心茫然,在制定尖轨弯轨方案时,也是虚心请教了已退休的我的老主任,在他的启发下,我对方案进行了进一步的优化,也是保障了36#道岔硬弯矫正的顺利完成,也为我今后的工作积累了宝贵的经验。在今后作业中如何避免硬弯变形尖轨上线使用,我认为要从源头控制问题;
1.换尖轨时,在线下尖轨自由状态下使用玄绳测量,发现尖轨弯折尺寸不良时,线下及时矫正,矫正良好后再上线使用。
2.在尖轨进入滑床台后处于自由状态下使用撬棍拨动尖轨靠向基本轨,查看是否反弹、查看尖轨和基本轨密贴是否良好,如果出现密贴不良,尖轨反弹,切勿上线使用。
思考:在日常我们整治尖轨不密贴问题时,通常测量尖轨中轨距为负值,在道岔框架尺寸良好时,现场在道岔尖跟进行人为调整轨距,形成杠杆原理,同步要求电务进行对牵引点加片处理,但很多尖轨密贴仍然存在,问题一直在现场得不到缓解,我们是否可以考虑尖轨在单点存在变形时,在单点上进行尖轨弯折,来确保尖轨密贴问题,尖轨弯折矫正是否可以纳入工电联合整治道岔,从根本上解决问题。