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优化生产组织 强化机械提效——乌北站42号道岔辙叉心更换作业工作总结

(作者:赵新龙)为彻底消除线路设备安全隐患,保障乌将线重载列车安全平稳运行,车间针对乌北站42号道岔辙叉心磨耗超限问题,科学优化生产组织模式,全面强化机械化作业应用,周密部署、精准实施,高效完成辙叉心更换及4处铝热焊接任务。通过本次作业,有效破解了短天窗、多工序、高难度的施工难题,全面提升了车间道岔病害整治能力,现将作业情况总结如下:󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

一、设备病害及作业难点

经日常巡检与线检检查确认,乌北站42号道岔为CZ580型右开道岔,由易亨厂家生产,趾端、跟端均为焊接连接,2022年9月站改后投入使用。该道岔地处乌将线重载行车径路,长期承受重载列车荷载冲击,加之采用翼轨不加强型结构,病害发展迅速,存在辙叉心翼轨垂、心轨压馈,必须立即更换。

本次作业施工难度大、管控要求高,主要面临三大难点:一是天窗时间紧张,需在120分钟维修天窗内完成4处铝热焊接,此前无同类作业经验;

二是现场结构复杂,岔后曲股连接菱形道岔锐角叉心护轨,焊接前需拆除护轨,完工后必须及时恢复,工序约束多;

三是外部干扰较多,邻线列车通行及调车作业频繁,易占用有效作业时间,打乱施工节奏。

二、前期准备与组织策划

车间坚持“七分准备、三分干”的工作原则,从物料、协同、天窗、工艺四个方面做实做细前期筹备工作。

一是精准备料降本增效查阅轨料台账后确认,乌北站14号道岔线下备用辙叉心型号、尺寸完全匹配,直接就地利用,省去新料加工与长途运输环节。

二是强化多专业联动主动对接段技术科协调焊修资源,联系桥梁车间申请抓枕机配合,同步确定探伤车间焊后检测计划,形成全流程闭环保障。

三是科学排布天窗计划。分4个维修天窗梯次推进,分别用于线下准备、机具倒运、主体施工、焊缝探伤,化整为零、有序实施。

四是做实线下预控工作。结合锁定轨温与气温精准预留25mm焊缝宽度,提前完成线下切割、冻结石砟清理、钢轨除锈、螺栓预松并涂抹二硫化钼,最大限度压缩线上作业时间。 󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

三、现场作业实施及成效

本次作业严格按照方案分阶段推进,全程突出机械化赋能与精细化管控,各项任务高效落地。

第一个天窗完成备用辙叉心机械倒运、尺寸复核与线下切割,同步做好现场预处理;󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

第二个阶梯天窗完成工机具、材料精准倒运,做好主体施工前置准备;󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

第三个120分钟主天窗为核心攻坚阶段,全程使用抓枕机完成旧辙叉心撤出、新辙叉心就位及旧料转运,替代人工抬运大幅降低劳动强度、提升作业效率。作业人员紧密配合,高效完成4处铝热焊接、护轨拆装、扣件恢复等工序,严格卡控时间节点,实现工完料尽场地清,线路准时开通。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

第四个天窗配合探伤车间完成4处焊缝专项检测,所有焊缝均无损伤、质量达标,线路设备状态符合开通标准。 󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

此次作业通过优化生产组织、梯次天窗安排、多专业协同、机械化支撑,在极短天窗内顺利完成高难度更换任务,实现了安全零事故、质量零缺陷、准时正点开通的目标,为后续重载道岔更换作业积累了成熟经验。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

四、存在问题与改进措施 

在总结成效的同时,车间全面复盘作业过程,客观查找存在的问题与不足。

一是邻线干扰影响较大,调车机停留、转线频繁占用作业时间,导致工序节奏被迫调整;

二是护轨拆除后对轨困难,菱形护轨垫板拆除后,焊头高低、方向难以控制,延长了对轨时长;

三是整出整进造成螺栓错位,未提前拆除大垫板,导致就位后螺栓孔错位,需二次调整延误进度。

针对以上问题,车间制定针对性改进措施:一是强化作业前沟通协调,提前与车站、调度对接,争取作业时段邻线少调车、禁停留,避开作业高峰;

二是优化护轨及垫板作业工艺,制作简易对轨、找平辅助工装,提升对轨精度与效率;

三是规范施工流程,采取先拆大垫板、分件进出的方式,从源头避免螺栓孔错位;

四是固化“线下充分准备、线上紧凑作业”模式,持续深化机械化应用,常态化配置抓枕机等设备,全面提升作业效率与安全保障能力。 

五、工作总结与下一步计划 

本次乌北站42号道岔辙叉心更换作业,是车间优化生产组织、推进机械化提效的一次成功实践。作业全过程组织严密、措施到位、配合顺畅,有效消除了设备安全隐患,保障了重载线路畅通。

下一步,车间将以此次作业为契机,全面固化成功经验,补齐短板弱项,持续优化道岔作业生产组织模式,不断提升机械化、标准化作业水平。同时,加强设备日常巡检与病害预判,强化关键工序管控和多专业协同,以更严谨的组织、更高效的作业、更可靠的质量,全力保障管内线路设备安全稳定运行,为铁路运输安全提供坚实支撑。󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

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