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如何提高“轨距精改”作业效率?

如何提高轨距精改的作业效率?

当前,面对线路轨距精改工作,各线桥车间基本都能掌握正确的作业方法,熟悉作业标准和流程,达到降低线路轨距TQI的目的。但是仍存在重复作业、天窗利用率不高、精改作业后轨距TQI值反弹等现象和难题,让大家感到十分困扰。

轨距精改首先要做好哪些工作?

首先要确保扣件位置正确,胶垫无偏斜、无压溃变形,尼龙座与轨枕无离缝,扣板与钢轨底无离缝,扣板下、尼龙座靠背下无沙子等异物。

提高精改作业质量有哪些技巧?

通过不断的尝试总结出了精改作业中拧紧螺栓的技巧,如果现场轨距在0mm至-1.5mm之间及轨距在1mm以上,我们先紧外口螺栓扭力1/2,然后再紧里口螺栓扭力1/2,再根据轨距变化,确定是先紧里口还是外口螺栓;如果现场轨距在0mm至1mm之间,我们先紧里口螺栓扭力1/2,然后再紧外口螺栓扭力1/2,再根据轨距变化,需确定是先拧紧里口还是外口螺栓;最主要的是扣件螺栓扭力应保持80~140 N.m且里外口扭力应保持均衡,避免钢轨内倾外倒。


精改降低TQI最关键的环节是什么?

通过精改过程的熟悉,得出一个非常重要的结论,即相邻两根轨枕锁定轨距相差不超过0.5mm,轨距顺坡不超过1‰;也就是说,我们虽然在现场要求轨距达到+-0.5mm以内,但是如果相邻两根轨枕轨距差大于0.5mm,轨距顺坡率就有可能超过1‰,导致轨距TQI值变大。

A点的轨距0.4mm,B点的轨距-0.4mm,AB=600mm,AB轨距差值=0.4-(-0.4)=0.8mm,A点到B点的轨距变化率=0.8mm/0.6m=1.33‰。因此我们说相邻两枕木枕间的轨距差为0.5mm,轨枕间距600mm,那轨距顺坡率就小于1‰,轨距TQI就是均值管理,轨距顺坡率越小,单项轨距TQI就越小。

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