一、设备概况
(作者:曹元刚)吐鲁番车间管内存在两段波磨轨,分别位于兰新线吐鲁番-夏普吐勒上行K1779+750-850,南疆线珍珠泉-头道河线路所上行K15+200-800。两段设备概况如下:
1.兰新线:吐鲁番-夏普吐勒上行K1779+750-850,波磨轨位于曲线上股,最严重地段位于HY点前后15米范围,(曲线要素:左,R=704.4m,L=500.63m,H=95mm,l=90m)。钢轨上线时间:2023年10月16日,坡度为5.7‰下坡。
2.南疆线:珍珠泉-头道河线路所上行K15+300-800,波磨轨位于铁泉特大桥曲线下股,(曲线要素:右,R=2500m,L=2354.94m,H=40mm,l=150m)。钢轨上线时间:2010年12月16日,坡度为12.7‰上坡。
3.异同:通过以上设备基础资料发现,两条曲线产生的波磨,兰新线是下坡道,波磨出现在上股;南疆线反其道而生是上坡道,波磨出现在下股。同为上行的曲线线型,在不同的轮轨关系、载重列车作用下产生相同类型的钢轨伤损,这样的异同就像一道题出现两个不同的解法但是答案都是正确的,不由得引起我想要解题的兴趣!


二、波磨地段设备质量
1.兰新线上行K1779+700-900,现场检查此条曲线轨距普遍为3-4mm,最大5.2mm,HY点前后15米范围波磨严重,波长220mm,水平-12mm,三角坑14mm,连续小高低,列车通过时弹砟空吊,有异响。扒砟查看枕底道砟粉化,泛白。
通过轨检车波形查看,此区域水平、轨向、高低、三角坑复核不平顺,对比3个月波形及报表发现此处劣化态势明显,病害数量增多,峰值增大,TQI值升高。1月6日轨检车检测此区段仅有1处三角坑Ⅰ级病害(K1779+787三角坑9.6mm),3月4日检测此区段有3处Ⅰ级,1处Ⅱ级病害(K1779+790右高低-12.2mm)。三个月内T值(K1779+400-1780+400)持续上升6.38-6.46-7.34,劣化率达到15%,主要的变化指标为水平(1.02-1.04),三角坑(1.28-1.28-1.56)。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
此条曲线自2023年10月份上线后,2024年上半年GMC-96X型打磨车打磨2遍。2024年12月开始出现波磨,车间组织小机人工打磨3遍,打磨不彻底复发反弹。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
2.南疆线上行K15+300-800,现场检查铁泉特大桥上曲线几何尺存不超限,曲线下股钢轨工作边轨头R=300的圆弧面已碾压成直线角,钢轨踏面两侧出现轻微的辗遍。列车通过时桥梁时无弹砟,空吊,但振频较大,有搓板感,噪音大。查看波形图波形高低、水平、三角坑波形有轻微起伏,轨距平均为1.4mm。分析三个月内T值(K15+000-16+000)持续上升5.68-5.75-6.50,劣化率达到14.4%,主要的劣化指标为水平(0.5-0.5-0.75),三角坑(0.56-0.56-0.98),高低(1.03-1.08-1.35)。
此条曲线自2010年12月钢轨上线后,据可查资料此区域近10年未进行钢轨大机及人工打磨,2024年12月联合物总对波磨地段进行测量设计打磨方案,车间提报3天打磨计划,设计方案打磨8遍,但因天气原因3天计划仅兑现了一次,打磨后浅层波磨消除,经过2个月行车,目前桥上波磨萌生重现。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
由以上动静态数据分析可见,春运期间高频次、高密度的客货量对线路的冲击之大,加之节日期间天窗数量少维修跟进不及时,设备状态尤其是原来的薄弱设备更薄了,质量持续下降,安全系数增大。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
三、两者产生波磨的原因分析
1.超高测算:线路存在过超高是钢轨产生波磨的主要原因之一。因为曲线外轨超高设置取决于通过列车的平均速度,兰新线、南疆线均为客货混运线路,通过客车的速度与通过货车的速度相差较大,即使按照《铁路修理规则》 的技术要求设置了外轨超高,但对于客车来讲,还存在一定的欠超高,对于货车来说,存在一定的过超高。过超高使列车轮对对下股钢轨的垂向振动作用加大,降低了轨面的粘着系数,促使粘滑振动产生的机率增加,进而使钢轨产生波磨,测算两条曲线是否存在过超高。
①兰新线上行K1779+700-900:采集列车平均通过速度为71.9km/h,按照超高公式进行反推V0=75km/h。但列车从吐鲁番出站到此曲线达不到设定的速度。用此处实测平均速度V0=71.9km/h计算超高为87mm,超高按90mm测算hc=77.5(困难条件),hg=3mm。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
②南疆线上行K15+300-800:按照超高公式进行反推,经过该曲线的V0=92km/h,采集此处过车速度,货物列车平均速度为84km/h,旅客列车平均速度为114km/h,按照超高测算hc=32mm,hg=2mm。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
《修规》规定实设超高在满足hc,hg规定的情况下,在货物列车较多的线路应尽可能减小hg。所以建议将现有的兰新线95mm超高降为90mm,南疆线40mm超高降为35mm。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
2.制动地段:下坡制动地段及长大坡道的轨面上出现波磨的现象较普遍。 列车实行制动时,车轮受到轨面向后的切向力, 制动力与蠕滑力迭加,改变了轮轨间切向力值,使导向轴上减载车轮首先滑动而诱发轮对粘滑振动,使轮对与轨面在高粘着状态下产生了波浪形磨耗。
①兰新线:列车从吐鲁番出站一路下坡且坡度逐渐增大4.9‰-5.7‰-6‰,通过R1=700m,R2=704.4mm的“S”曲线,波磨地段所属曲线变坡点(1780+219)与曲线头(1780+207)相距12米,波磨地段距离变坡制动点100米,列车经过此区域下坡制动,也是产生波磨的一个因素。
②南疆线:列车从珍珠泉出站经头道河到吐鲁番站,二十多公里均为12‰上坡道,列车处于爬坡状态,加之距离波磨地段300米的K16+194还存在一处六跨式电风项,致使列车牵引制动,长期疲劳磨耗导致此处波磨产生。
坡度6‰且长度为8km及以上的曲线就被定义为长大坡道,车间管内的两条波磨曲线都处于长大坡道,列车的牵引制动造成钢轨疲劳磨耗。加之在极限坡道为减小轮轨蠕滑力,增加轮轨的黏着性,采取撒砂且目前为硬度高的石英砂,进一步损伤轮轨接触表面,不良的轮轨接触关系加剧轮轨粘滑振动,加剧波磨发展。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮

3.道床状态:波磨多发于道床板结地段。由于道床弹性不良, 不能均匀将来自轨枕的压力传递到下部的路基上,减缓和吸收轮轨的冲击和振动的能力降低,造成暗坑的增多,降低了列车通过时的平顺性。轨道不平顺能使粘滑振动被激化,每一次车轮通过时对既定轨道点的作用实现重复和累加。这种重复和累加效应使钢轨上磨耗大和磨耗小的地方固定不变,促成了波磨的形成和发展。道床弹性不良及板结促使钢轨波磨病害的形成,而钢轨波磨又加速了道床的板结程度,两者相互影响,互为因果,形成一个恶性循环过程。
①兰新线上行处的波磨枕底道砟碎裂粉化,道床失去弹性,通过对比近期轨检车波形及数据,发现水平多处不良TQI由1.02劣化至1.38,劣化率35.29%,与上述论点相符。即此处道床弹性不良,道砟碎裂粉化也是形成波磨的又一因素。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
②南疆线上行处的波磨位于铁泉特大桥,按《修规》规定Vmax>120km/h的有砟桥面上,道床厚度不小于300mm。现场检查道床厚度不足300mm,且在长期列车的荷载作用下道砟磨损,碎裂,道床弹性不良轨上枕下压力传递不畅,致使轮轨接触点位发生偏移,诱发波磨产生。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄢󠄡󠄦󠄞󠄧󠄣󠄞󠄢󠄡󠄦󠄞󠄡󠄡󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
4.其他:兰新线区段波磨:一是位于小半径曲线上股R=704.4m,列车转弯时由于上股轮轨接触应力变大发生纵向滑动,滑动处形成波谷。滑动后释放了积累的能量,使轮轨又处于黏着状态,钢轨磨耗减轻,此处形成波峰。粘滑振动不断重复,形成了钢轨表面的波磨。二是打磨工艺不到位加速波磨发展。在2024年12月出现波磨后,车间组织三次打磨,但因打磨工艺及时长影响,未对波磨谷底彻底消除,残留缺陷在列车荷载下致使波磨快速扩展。
四、建议采取措施
1.安装涂覆装置。我们都知道最理想的轮轨关系为轮轨纯滚动,最糟糕的轮轨关系为轮轨纯滑动。在曲线段钢轨上涂覆油脂,变滑动摩擦为滚动摩擦,降低车辆运行阻力,减少钢轨磨耗。目前兰新线上行K1792+970处安装一台哈铁厂家涂覆设备,有效涂覆长度300米,建议在K1780+220处增设一台涂覆设备。
2.调整曲线超高。按照《修规》超高设计规定,后期可继续采集过车速度进行精准测算,及时调整这两段曲线超高,杜绝钢轨不正常磨耗。
3.大机与小机打磨相结合。兰新线处波磨先进行小机打磨消除峰值,随后利用集中修契机进行大机综合打磨消除钢轨伤损。南疆线物总方案设计96头打磨车打磨8遍可消除波磨,前期打磨2遍,4月份进行后6遍打磨,改善了钢轨状态。后期加强波磨地段钢轨测量,及时安排打磨作业,延长钢轨使用寿命,降低运营成本。
4.轨上与枕下综合整修。结合今年南疆线清筛大修契机,对铁泉特大桥进行全面清筛,确保道床弹性。兰新线波磨地段根据动态轨检车检测数据,及时对磨耗地段超限处所进行整修,保证轨道几何尺寸良好。同步可对小半径及易出现钢轨伤损地段更换耐磨轨,延缓钢轨伤损发展,确保设备安全可控。
改曲线资料,做成欠超高,改LKG参数,报工务部,乘坐时离心力是否明鲜不适?