设计背景
(通讯员:杨帆)在日常的铁路维修保养中,掏锚作业一直是一项费时费力的工作。传统作业方式依赖人力砸入刀头,不仅转动困难、容易拧断套管,还存在着套管底部清理不净、新套管无法安装到位等问题,严重影响了作业效率与质量。为解决这一痛点,我们对传统的掏锚方式进行了改造。
参与人员
主创人:王明祥
共创人:左昌盛、蒋永林、柴建明、杨帆
设计思路
本次改造的核心思路是“电动化+结构优化”。我们通过将掏锚刀头加装快接头,连接锂电钻的方法,实现电动驱动,彻底告别人力砸入和多人协同的低效模式。同时,我们在刀头前端加长螺纹钻头,该方法确保套管底部被彻底钻透,避免残留,并保障新套管安装的质量。
研发过程
改造过程中,团队首先对刀头焊接转换接头,使其可与锂电钻连接。初步测试显示,电动驱动可有效搅碎尼龙套管且不损伤混凝土内螺纹,但存在钻入速度慢、底部钻不透的问题。随后升级刀头,加装30mm由粗到细的螺纹钻头,最终确定15mm长度最为合适,成功解决了钻速与钻透难题。同时优化刀头形状,减少阻力,避免卡顿。

使用效果
改造后的电动套锚器在实际应用中表现突出: 一:效率大幅提升:原需5–6人在120分钟内完成2–3个掏锚任务,现在2人即可完成5—6个。二:操作流程标准化:分为初拧、复拧、终拧三步,确保螺栓孔定位准确、安装达标。 三:作业质量显著提高:套管底部清理彻底,新套管安装一次到位。

推广意义
电动六角螺栓套锚器的成功改造,不仅显著提升了作业效率和质量,更降低了人力和工具投入,增强了作业安全性。其电动化、智能化的设计理念紧跟铁路发展的要求,为铁路维修设备的升级提供了新思路,具有广泛的推广应用价值。


